7月31日早上一接班,安慶石化煉油一部裂解裝置二班職工李平就拿著油壺,趕到位于裝置東側新建的4#污水井污水提升泵站,給污水提升泵加注潤滑油,做好剛“安家落戶”的污水提升系統投用前的準備工作。該部污水提升環保新工藝,是安慶石化800萬噸/年煉化一體化環保配套項目之一。
以前,該部四大裝置現場泵區地溝、塔罐圍堰內的含油污水,及兩套常減壓裝置的脫鹽水,都通過地下含油污水管道,自流到老污水處理場凈化處理。由于污水流速低、路線長,每隔一段距離,都設有直徑約50厘米的含油污水井,便于正常生產和大檢修期間的檢查、疏通。老式污水輸送工藝容易使污水滲透到地下,異味也易從污水井蓋逸散,影響周邊環境和職工身心健康。
安慶石化為適應800萬噸/年煉化一體化新發展,依照國家環境保護“十二五”規劃、中石化綠色低碳戰略要求,努力讓清潔環保工作更精細標準、更科學規范,投資上億元建立新區污水處理環保裝置。同時,安環部、生產部、項目部、作業部等單位相關人員成立了煉油老區污水提升環保改造工作小組,從老區污水井選址、制定設計方案,到新老區污水管線對接,各改造項目均同新區污水處理場建設同步實施。為確保污水提升環保工藝順利在老區“安家落戶”,煉油一部安全組、工藝組等各專業組也積極介入配合。
煉油一部老區污水提升改造后,新建的I套常減壓和催化裝置1#污水井、II套常減壓和裂解裝置4#污水井,容積分別近100立方米,各裝置污水可就近流入,再通過污水提升泵,將污水送到新區污水處理場,實現了污水全密閉式長線輸送,杜絕了污水和異味的跑、冒、滴、漏現象,使煉油老區清潔生產環保工作上了一個新臺階。
目前,煉油一部跟進新區污水處理場水聯運開工節點,聯系儀表人員在DCS操作畫面上,做好污水提升泵聯鎖系統儀表組態工作,并對聯鎖系統進行了調試。據悉,當污水井液面達到60%時,污水提升泵通過儀表聯鎖系統自啟動,污水井液面達到70%時,另一臺污水提升泵也會自啟動,防止污油、污水漫溢,在污油井液面低于10%時,污水提升泵自停,防止泵抽空。
該部在污水提升系統正式投用前,計劃對職工進行污水提升環保新工藝培訓,并在污水提升系統正式投用后,將對污水提升系統的巡檢、維護納入到每班的日常工作中,責任層層落實、下傳,確保老區污水提升環保工藝正常運行。